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采用SinterCast 小型蠕化处理系统,以6DL 发动机蠕墨铸铁缸体缸盖为开发目标,在蠕化率、抗拉强度、基体组织、蠕化衰退、铸造工艺等方面进行了较为系统的研究与样件开发工作。
1 单铸试棒蠕化率调试与力学性能试验
1.1 主要的试验流程
采用500 kg 中频感应电炉,全废钢(打包料)增碳熔炼方式,为保证蠕化处理效果,每炉熔炼铁液500 kg 并进行蠕化处理。预处理剂采用普通球化剂,冲入法处理。预处理剂加入量由小型系统根据铁液分析的含硫量和铁液重量给出相应的加入量,其上覆盖铁屑。
预处理的铁液经打渣清理后,盖包,运送至小型系统并进行取样分析,由小型系统根据预处理铁液的分析结果,设备会给出相应的镁丝和孕育丝加入量,据此数值,由人工方法进行孕育丝和镁丝的加入,完成整个蠕化处理过程。通常由预处理至蠕化处理完毕,所需时间一般在8 min左右。
1.2 单铸试棒的蠕化试验效果
共进行8 炉次的铁液蠕化试验与缸体和试棒的浇注,从单铸试棒的蠕化处理效果来看,所有8 炉次试棒的蠕化率为90%和95%,其中蠕化率为95%的试棒占总数的75%。当然对于蠕化率来说,也存在不同的视场,蠕化率会有差异,但总体来说,基本可以稳定在90%,即完全达到目标的80%蠕化率水平,效果还是非常理想的,图1 为试棒的蠕化处理效果。
石墨:蠕化率95%100× 基体:85%珠光体+铁素体100×
图1 单铸试棒的金相组织
伴随试棒与缸体的蠕化和浇注试验,同时进行了单铸试棒的RT400-1 和RT450-1 两个牌号的试验验证工作。
1.3.1 不加合金(生铁80%+废钢20%)的性能试验在全部采用原材料而不加入任何合金元素的状态下,试验的化学成分和结果如表1、表2 所示,蠕化率与金相组织如图2所示。
100524-1石墨:蠕化率95% 100× 基体:10%珠光体+铁素体100×
图2 试棒的蠕化率与基体组织
1.3.2 Cu-Sn合金化的牌号性能试验
蠕墨铸铁的力学性能主要取决于基体组织和石墨形态,基体组织需要通过合金化控制来实现,而蠕化率的高低同样会对蠕墨铸铁力学性能产生重要影响。因此蠕化率必须达到80%才会对性能的稳定产生合理的影响。
试验采用Cu-Sn二元合金化来进行,所有的试验中要求3.6%~3.7% C,1.9%~2.0% Si。表3 为不同成分和蠕化率下的试棒力学性能。
1.4 蠕化衰退试验
在进行单铸试棒浇注试验中,分时间阶段进行了蠕化浇注衰退的试验,试验方案与结果如表4。从测试的蠕化率来看,在蠕化后的8 min 内浇注的试棒蠕化效果均为95%,但如果从抗拉强度来看,随着时间的推移,强度降低,这可能的原因就是石墨在进行衰退过程。
将6DL 发动机59D 缸体和缸盖样件开发作为本次研究的对象。
2.1 59D 缸体的浇注试验与分析
59D 缸体是借用一铸厂的模具进行造型,并使用一铸厂的现有砂芯进行组装而成,由于时间的问题,仅进行了两轮次的试验。试验将原有孔隙较小的过滤网改为试验用的Φ2.2 mmx20 mm 较大尺寸的过滤网,其他浇注系统未进行改动。59D 缸体第一件的浇注试验,出炉温度1540℃,浇注温度1410℃,浇注时间为52 s,缸体正体成形较好,但有一处分析为冷隔缺陷,鉴于此,又进行1 轮浇注试验,试图通过提高浇注温度和快速浇注来改变充型状态,实际的出炉温度1553℃,浇注温度1416℃,浇注时间为49 s,但该件缸体却未能成形。对第一件59D 缸体进行了解剖分析,按规定在缸盖螺栓加厚部位和主轴承盖螺栓加厚部位进行了本体试棒的切取(见图3),本体取样位置与试棒的力学性能见表5 和图4。
图3 缸体本体取样位置
图4 本体金相组织
2.2 59D 缸体的全解剖检测与阶梯试棒浇注试验
2.2.1 59D 缸体的全解剖检测
对浇注的59D缸体仅进行了全解剖检测,按规定解剖部位进行全面切割,切割的缸体断面良好,无缩松等缺陷的产生,如图5 所示。对第二、三缸筒间的缸壁由上至下切取缸筒断面不同位置与壁厚处进行蠕化率检测,共检测8 处,内部解剖与取样位置如图6所示。各位置的壁厚与蠕化率、组织如表6所示。各取样位置的蠕化率照片如图7所示。
图5 缸体剖面图片图6 缸体剖面不同取样位置示意图
图7 缸体不同位置蠕化率照片
2.2.2 缸体的样件浇注
通过上面的试验,我们认为缸体的蠕化率和性能控制问题已基本解决,而相对于灰铸铁略低的流动性能可能会继续导致缸体成形困难(实际在缸体样件的浇注过程中也发生了类似情况)。主要采取的工艺措施还是通过置换孔隙率较大的过滤网并适当的增加过滤网的通过面积,以及适当提高浇注温度两个方法来实现缸体的良好成形性。
试验共浇注缸体样件6 型,牌号为RT450-1,力学性能均合格。由于一铸厂生产对模具的需求,同时为满足需求的样件数,限于条件因素,未能进一步对浇注系统进行大的改动。浇注的缸体样件如图8。
图8 6DL发动机59D缸体样件图片
采用不同壁厚的阶梯试样进行蠕化率测试试验,以找出壁厚与冷却速度对蠕化效果的影响,理论上,壁厚越小,过冷越大,形成石墨球的倾向性会越大,这里主要通过壁厚的变化找出产生蠕化率变化的壁厚临界值,当然,这一临界值受其他因素影响而变化。本次试验的主要壁厚与试验结果如表7,蠕化率图片见图9。
图9 阶梯试样不同壁厚位置的蠕化率照片
3 59D 缸盖样件的开发试验
通过与汽研的交流,6DL 缸盖产品与缸体相比,在市场上更易于失效,汽研也更倾向于首先进行蠕铁缸盖的开发。所以我们同时也开展了缸盖产品的试验开发,选择的对象是与试验的59D 缸体配套的59D缸盖。
与缸体相同,59D 灰铸铁缸盖目前由锡铸厂进行生产,限于模具运输比较困难,我们与锡铸厂协商,选择由锡铸厂组芯后发送至铸造研究所,铸造研究所进行外模的造型并与砂芯组合成型(见图10),进行缸盖的浇注。
图10 59D 缸盖型芯图片
图11 单铸试棒的金相组织图片
图12 缸盖解剖图片
图13 缸盖解剖取样位置示意图
图14 6DL缸盖毛坯与样件图片
4 结论
(1)通过系统的分析,试验的单铸试棒可以稳定实现蠕化率80%以上的控制目标;而通常这一指标可以达到90%或90%以上,达到国外同类铸件水平。
(2)通过合金化可以实现国标规定的蠕墨铸铁各个牌号的生产,达到性能要求;缸体缸盖本体抗拉强度达到400 MPa以上,硬度HB220左右,珠光体基体。
(3)不同壁厚会对蠕铁的蠕化率产生影响,这在试验的阶梯试样和缸体、缸盖本体上均得到体现。蠕化的衰退测试,在蠕化后的8 min 内浇注的试棒蠕化效果均为95%,但如果从抗拉强度来看,随着时间的推移,强度降低,可能石墨有所衰退,但并未形成片状石墨。
(4) 缸体本体解剖,缸筒及厚大部位蠕化率达到90%,小于7-10 mm 的部位蠕化率达到80%以上,小于7 mm 的部位,蠕化率可能低于80%。
(5)由于蠕铁的流动性略差,在相同浇注温度下(1400℃),铸件充型能力低于灰铸铁,故过滤网与浇注系统应作适当改进。采用现行灰铸铁的补缩工艺完全可以得到健全的蠕墨铸铁缸体。
(6)缸体缸盖通过汽研、锡柴检测认证合格,完成了高品质蠕墨铸铁缸体缸盖样件的开发。(end)